第420章 林记二期工厂投产前验收与环保准备(1 / 2)
印度甜点“香料配方标准化”项目的圆满落地,让林记模式在南亚非遗市场站稳脚跟,中印融合甜点研发计划顺利启动,林记的全球非遗布局持续深化。与此同时,林记欧洲二期工厂的建设已进入收尾阶段,按照规划,工厂将于次月正式投产,主要承担苏式桂花糕规模化生产及苏式月饼欧洲版的试产任务,投产后预计可实现日产5万盒非遗糕点的产能,进一步巩固林记在欧洲中式非遗食品市场的领先地位。为确保投产顺利,林默牵头组织了由生产、技术、环保、质量等多部门组成的验收小组,对二期工厂开展投产前全面验收。然而,验收工作刚推进到核心环节,两项关键问题便浮出水面,直接威胁到次月的投产计划与工厂的环保合规性。
第一个问题出在生产线的核心设备上。验收小组在对10条苏式桂花糕生产线进行调试检查时发现,部分生产线配备的糕小默3.0设备,其内置的“文化记忆模块”未同步更新最新的苏式桂花糕工艺故事。当前模块内仅保留了初期的基础工艺介绍,缺少苏振邦亲述的“揉面三法”“起酥分层诀窍”等10则核心工艺故事,而这些故事是林记结合苏式桂花糕欧洲市场推广经验,专门补充的文化内容,旨在通过设备端的文化传递,进一步提升产品的文化附加值。若不及时更新,将导致二期工厂生产的苏式桂花糕无法同步享受文化营销红利,与一期工厂产品形成差异化缺失,同时也不符合林记“文化+产品”的核心推广逻辑。
第二个更为关键的问题涉及环保合规。二期工厂配备的一体化废水处理系统,此前仅完成了常规负荷的试运行,尚未进行满负荷运行测试。根据德国环保部门的要求,食品生产企业投产前必须提供废水处理系统满负荷运行的合格检测报告,确保处理后的废水各项指标(COD值、悬浮物SS、氨氮等)长期稳定达标(其中COD值标准≤100g/L,SS标准≤20g/L)。验收小组现场核查发现,工厂环保团队因担心测试影响设备寿命,未按规范开展满负荷模拟测试,仅以日产1万盒的废水排放量(40吨/天)进行了短期试运行。若此时仓促提交验收材料,必然无法通过德国环保部门的审核,不仅会延误投产进度,还可能面临环保处罚,损害林记的国际合规形象。
“二期工厂投产是我们扩大欧洲产能的关键一步,绝不能因为这两个问题掉链子。”林默在验收紧急会议上态度坚决,“现在距离计划投产仅剩30天,我们必须在48小时内拿出整改方案并启动整改,确保所有问题彻底解决,顺利通过德国环保部门的最终审核。”陈曦作为技术负责人,主动承担责任:“文化记忆模块的更新问题,技术团队可以快速响应;废水处理系统的满负荷测试,我会亲自带队推进,确保数据达标。”苏晚也补充道:“工艺故事的整理与校对工作,我会协调文化团队同步完成,保障更新内容的准确性与文化完整性。”核心微冲突就此明确:林记二期工厂计划次月投产,但投产前验收发现“部分糕小默3.0文化记忆模块未更新苏式桂花糕工艺故事”“废水处理系统未做满负荷运行测试”两大关键问题,若不及时整改,将延误投产进度、影响环保合规性,阻碍产能扩张计划。三大核心挑战亟待攻克:其一,快速完成10条生产线文化记忆模块的批量更新与验证;其二,完成废水处理系统72小时满负荷测试,确保各项环保指标达标;其三,同步推进人员培训、原料储备等投产准备工作,出具合格的投产验收报告。
为高效推进整改,林默立即启动“问题台账+责任到人”的管理机制,将两项核心问题拆解为具体任务,明确各任务的负责人、完成时限与验收标准,形成详细的整改台账:技术团队由陈曦牵头,负责文化记忆模块的云端更新工具开发与模块更新;文化团队由苏晚牵头,负责苏式桂花糕工艺故事的最终校对与格式适配;环保团队由技术骨干李伟带队,配合陈曦完成废水处理系统满负荷测试;生产团队负责同步推进人员培训与原料储备。各团队每6小时向林默汇报一次进展,确保整改工作全程可控。
文化记忆模块更新工作率先启动。技术团队经快速研讨,确定采用“云端批量更新”的解决方案——开发一款专属的云端更新工具,通过工厂内网与10条生产线的糕小默3.0设备建立连接,实现模块内容的批量同步,避免单台设备逐一更新耗费时间。陈曦带领技术团队通宵奋战,仅用8小时便完成了云端更新工具的开发与测试,该工具支持“一键推送+进度实时监控”功能,可同时对10台设备进行模块更新,且能实时显示每台设备的更新进度与是否存在异常。
与此同时,苏晚带领文化团队完成了10则苏式桂花糕工艺故事的最终校对。这些故事涵盖了苏式桂花糕从原料筛选到成品出锅的全流程核心工艺,包括苏振邦亲述的“清明前后采桂花”的传统习俗、“揉面需顺筋道”的实操诀窍、“起酥要把握温湿度”的经验之谈等,每则故事都搭配了对应的工艺操作示意图,适配设备的弹窗展示格式。为确保内容准确,苏晚还特意视频连线苏振邦,对其中5则涉及手工工艺细节的故事进行再次确认,修正了2处表述不够精准的工艺描述。
上午9点,模块批量更新工作正式启动。技术人员将校对完成的工艺故事导入云端更新工具,点击推送后,10条生产线的糕小默3.0设备同步开始更新。林默与陈曦在中控室实时监控更新进度,12小时后,所有设备均完成更新,更新完成率达100%。为确保更新效果,验收小组随机抽取了3条生产线进行验证测试:通过设备操作触发不同工艺环节的故事弹窗,检查弹窗显示的准确性、图文匹配度;播放工艺故事解说音频,测试音质清晰度与播放流畅度。测试结果显示,3条生产线的文化记忆模块均运行正常,故事弹窗精准匹配工艺环节,解说播放无卡顿、无杂音,验证合格率达100%,模块更新问题彻底解决。
在模块更新工作推进的同时,废水处理系统满负荷运行测试也紧锣密鼓地展开。陈曦带领环保团队与技术团队,首先制定了详细的测试方案:模拟二期工厂日产5万盒产品的废水排放场景,按200吨/天的排放量进行72小时连续满负荷测试;测试期间,每2小时采集一次处理后废水样本,监测COD值、悬浮物SS、氨氮等6项核心指标,其中COD值需稳定控制在≤100g/L,SS≤20g/L;同时安排专人24小时值守,实时监控废水处理系统的运行状态,记录设备参数与指标变化数据。
为确保测试的真实性与严谨性,团队通过临时管道连接,将一期工厂的部分生产废水引入二期工厂的废水处理系统,同时搭配人工调配的模拟废水,精准控制废水排放量与污染物浓度。测试启动后,前24小时各项指标均稳定达标:COD值稳定在85-90g/L,SS值在12-15g/L,完全符合德国环保标准。然而,在测试进行到第36小时时,监测数据出现异常:最新采集的废水样本COD值达到95g/L,虽仍在标准限值内,但已接近临界值,且呈现小幅上升趋势。“必须立即查明原因,避免指标继续攀升超出标准。”陈曦第一时间赶到废水处理车间,带领团队对系统各环节进行全面排查。